上半年,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠以“一計(jì)一策”為切入點(diǎn),積極推動(dòng)“兩升兩降”工作,通過(guò)員工大膽獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、小心試驗(yàn)求證,真正補(bǔ)齊設(shè)備短板,解決生產(chǎn)瓶頸。
棒材一線2#飛剪后翻板的作用是在飛剪切頭后經(jīng)翻板進(jìn)入喇叭口從而保證軋件順利進(jìn)入13架軋機(jī)。在運(yùn)行過(guò)程中,時(shí)常發(fā)生翻板打開(kāi)后鋼頭不能及時(shí)落入廢鋼坑內(nèi),造成廢鋼,影響生產(chǎn)。經(jīng)技術(shù)員研究討論,決定對(duì)該飛剪后翻板進(jìn)行改造升級(jí)優(yōu)化。
通過(guò)拆除原飛剪后翻板裝置,對(duì)翻板地基進(jìn)行灌漿預(yù)埋螺栓,利用鋼板制作翻板底座和側(cè)板,廢舊剪刃增加翻板跑槽底部耐磨性,同時(shí)重新設(shè)定氣路,配備小型氣罐并固定三聯(lián)件,有利于保持氣體清潔,延長(zhǎng)電磁閥使用壽命。經(jīng)改造,鋼頭切掉后從翻板上自動(dòng)落入坑內(nèi),減少了翻板的使用頻率,誤機(jī)時(shí)間大幅下降,年可節(jié)約備件費(fèi)用5萬(wàn)余元。
精軋K2出口下槽水管在使用過(guò)程中利用橡膠管進(jìn)行連接,因軋機(jī)本體和k2出口活套裝配方式導(dǎo)致橡膠管容易打折,過(guò)鋼時(shí)軋槽冷卻不到位,導(dǎo)致?lián)Q輥頻繁,影響生產(chǎn)。
針對(duì)此問(wèn)題,軋線崗位工多次勘查后決定制作一個(gè)彎管連接器,利用彎管連接器將下槽水管接口引導(dǎo)出來(lái)與橡膠管進(jìn)行連接,此裝配不受空間限制,杜絕橡膠管打折引起軋槽冷卻不到位現(xiàn)象。改造后,月可減少誤機(jī)時(shí)間1小時(shí)。
冷床動(dòng)齒三臺(tái)電機(jī)分別控制三臺(tái)減速機(jī),三臺(tái)電機(jī)必須同步啟停、方向一致,才能確保設(shè)備正常運(yùn)行。針對(duì)上述問(wèn)題,電氣工長(zhǎng)決定對(duì)現(xiàn)有步進(jìn)電機(jī)及備用電機(jī)測(cè)試旋轉(zhuǎn)方向,并在電纜兩端及電機(jī)接線盒處做標(biāo)識(shí),同時(shí)對(duì)冷床動(dòng)齒三臺(tái)電機(jī)程序進(jìn)行優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)電機(jī)測(cè)試。此方案實(shí)施后,可以確保上線直接進(jìn)行安裝。經(jīng)計(jì)算,此項(xiàng)措施年可創(chuàng)效15.2萬(wàn)元。
在“一計(jì)一策”的推動(dòng)下,軋線設(shè)備、工藝、電氣等小技小改層出不窮,生產(chǎn)質(zhì)量提升,實(shí)現(xiàn)“兩升兩降”工作碩果累累。(李海燕)