近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠一線員工立足崗位,積極開展技術(shù)攻關(guān)和崗位創(chuàng)新活動(dòng),深挖內(nèi)部潛力,大膽獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,提質(zhì)增效顯著。
棒材三線成品收集升降鏈的前進(jìn)由變頻器控制,受變頻器斜波時(shí)間和成品鏈慣性影響,成品鏈前進(jìn)到位后,在開始下降的過程中會(huì)慣性前進(jìn),這樣就導(dǎo)致鋼材在成品稱上的落點(diǎn)不固定。若鋼材已落在稱上,成品鏈還繼續(xù)前進(jìn),就會(huì)拉斜成品稱,使稱重?cái)?shù)據(jù)不準(zhǔn),從而影響負(fù)差。
針對(duì)此問題,電氣工段經(jīng)過反復(fù)研究和討論,決定修改成品收集升降鏈控制程序,在原程序上增加一個(gè)控制點(diǎn),收集升降鏈在前進(jìn)到位后,延時(shí)2秒發(fā)出下降命令。通過新增控制點(diǎn),消除了變頻器的斜波時(shí)間和成品鏈的慣性對(duì)成品稱的影響,有效提高稱重穩(wěn)定率,減小稱對(duì)負(fù)差的影響。
除塵裝置是減少軋線揚(yáng)塵的重要設(shè)備,能否正常工作對(duì)提升現(xiàn)場環(huán)境起主要作用。棒材三線除塵裝置啟停由2CS操作工畫面控制:當(dāng)軋線過鋼順利時(shí),操作工在畫面手動(dòng)啟動(dòng)噴淋裝置,軋線停機(jī)時(shí),操作工在畫面手動(dòng)停止。受水源的影響,當(dāng)管道內(nèi)無水時(shí),會(huì)導(dǎo)致噴淋泵空轉(zhuǎn),長時(shí)間運(yùn)行就會(huì)損壞泵體或電機(jī)。
經(jīng)研究,技術(shù)員決定在噴淋泵出口增加壓力繼電器,設(shè)定報(bào)警值,并將報(bào)警信號(hào)傳送至中軋遠(yuǎn)程PLC柜,修改噴淋泵控制程序,增加自動(dòng)停泵控制點(diǎn),當(dāng)出口壓力低于設(shè)定值時(shí),壓力繼電器輸出報(bào)警信號(hào),噴淋泵自動(dòng)停止。通過改造,有效解決了因管道無水,噴淋泵空轉(zhuǎn)損壞泵體和電機(jī)的問題,減少噴淋泵故障率,增加了噴淋泵的壽命。
當(dāng)軋線生產(chǎn)節(jié)奏緊湊時(shí),若打包機(jī)出現(xiàn)故障,會(huì)影響打包節(jié)奏,導(dǎo)致臺(tái)架堆鋼,從而影響生產(chǎn)。為解決這一問題,電氣工段決定給4CS、5CS增加一個(gè)報(bào)警裝置,通過在操作臺(tái)內(nèi)增加報(bào)警按鈕,在現(xiàn)場增加報(bào)警器進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。當(dāng)打包機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),只需室內(nèi)操作工按下按鈕,報(bào)警器就會(huì)發(fā)出報(bào)警,提醒鉤鋼人員打包機(jī)出現(xiàn)故障,需要進(jìn)行復(fù)位操作。此舉不僅暢通了操作工之間的溝通,有效提高了作業(yè)率,同時(shí)促進(jìn)了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。(王蘭)